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高尚堡油田復(fù)雜供水注水管網(wǎng)的化學(xué)清洗

2010-07-26 14:40:12 倪銀 王麗娟 陳勇 趙永剛 劉帥

一、高尚堡油田注水管網(wǎng)概況和水質(zhì)狀況

 

近幾年來(lái),對(duì)高尚堡油田各注水井井口水質(zhì)狀況的檢測(cè)表明,注水井井口水質(zhì)出現(xiàn)了水含油、懸浮物、粒徑中值和微生物含量的不達(dá)標(biāo)情況。在聯(lián)合站正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,聯(lián)合站外供水水質(zhì)可以達(dá)到注水水質(zhì)的要求。說(shuō)明在供水注水管網(wǎng)的管壁上存在著微生物粘泥、懸浮物和污油,隨著管程的延長(zhǎng),回注水不斷的受到污染,水質(zhì)狀況惡化。

注水管網(wǎng)由聯(lián)合站發(fā)出4條外供管線,7個(gè)注水站,23個(gè)配水間,81口注水井組成,其中聯(lián)合站至注水站管線長(zhǎng)17.05km,注水站至配水間管線12.425km,配水間至單井管線36.98km。

 

二、管壁污垢成分分析藥劑選擇

 

1.垢樣分析

對(duì)高尚堡油田各注水站及注水井管壁垢樣進(jìn)行調(diào)研分析,垢樣顏色為棕黑色至黑色,均為泥樣軟垢,垢層厚約3~8mm,氣味呈臭雞蛋味。剝?nèi)ス笇涌梢?jiàn)管壁,管壁略顯粗糙,說(shuō)明造成了輕微的腐蝕。取G89-73井管壁垢樣進(jìn)行成分分析,分析結(jié)果:含水量15.80%,有機(jī)垢比例64.00%,無(wú)機(jī)垢比例20.20%。

從G89-73井管壁垢樣成分分析結(jié)果看出,管壁垢層較為松散,主要構(gòu)成為污油、微生物及機(jī)械雜質(zhì)。注水井回注水由地層采出水經(jīng)過(guò)聯(lián)合站處理后提供,經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的積累,管壁上生長(zhǎng)的微生物與回注水中的微量原油和機(jī)械雜質(zhì)作用,產(chǎn)生大量的生物粘泥。這些污垢的存在是導(dǎo)致回注水在管網(wǎng)中被污染的原因。

2.藥劑的選擇和方案的確定

(1)清洗藥劑的選擇

經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確定了以生物分散劑和次氯酸鈉、殺菌增效劑為清洗用藥劑,以生物分散劑對(duì)管壁生物粘泥進(jìn)行剝離和分散,強(qiáng)化殺菌劑的效力,使殺菌劑更好地滲入菌泥和生物粘泥中,更接近微生物細(xì)胞,同時(shí)防止粘泥的沉積。殺菌增效劑是一種溴基殺菌劑,與次氯酸鈉作用后生成BrO-殺菌效力更強(qiáng)。

(2)清洗方案的確定

根據(jù)高尚堡油田的具體情況,確定清洗分四次進(jìn)行,每次清洗一條外供管線及其后續(xù)管網(wǎng)。選擇聯(lián)合站外輸管線作為加藥點(diǎn),使用加藥泵進(jìn)行點(diǎn)滴加藥,藥劑在外輸水中混合均勻后被外輸水?dāng)y帶至供水和注水管線的各個(gè)部位,清洗管網(wǎng)中的管壁和設(shè)備。加藥后即對(duì)注水站和各單井水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),如發(fā)現(xiàn)水質(zhì)不合格即啟動(dòng)洗井水回收流程將污水排放至聯(lián)合站污水池,同時(shí)增加單井供水量提高流速進(jìn)行沖洗,沖洗過(guò)程采用逐次沖洗的方法,未沖洗的單井處于關(guān)井狀態(tài)。至各單井水質(zhì)合格后逐次回注,至此第一輪清洗結(jié)束。繼續(xù)加入生物分散劑剝離較為緊密的垢層,在各單井濁度上升時(shí)加入殺菌劑和增效劑,殺死垢層內(nèi)細(xì)菌,強(qiáng)化剝離效果,在水質(zhì)不合格時(shí)按照第一輪的方法進(jìn)行處理。直至各單井水質(zhì)數(shù)據(jù)和聯(lián)合站外輸水水質(zhì)數(shù)據(jù)相當(dāng)時(shí)確認(rèn)到達(dá)終點(diǎn)停止清洗。

 

三、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況

 

經(jīng)過(guò)對(duì)比,選擇高5供水、注水管網(wǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),高5注水站下轄5個(gè)配水間、7口單井,聯(lián)合站到注水站的供水管線規(guī)格為φ159×6,長(zhǎng)度為2200m,注水站至配水間管線規(guī)格為φ146×22,總長(zhǎng)度為1200m,配水間至各單井管線規(guī)格為φ76×11,總長(zhǎng)度為16225m。

1.清洗施工過(guò)程

(1)按照50mg/L的濃度加入生物分散劑,同時(shí)開(kāi)始注水站和單井的監(jiān)測(cè)。

(2)在注水站濁度上升時(shí)加入次氯酸鈉、殺菌增效劑,控制注水站余氯為0.2~0.3mg/L,提高生物分散劑濃度至200mg/L。

(3)在單井濁度出現(xiàn)不合格時(shí)啟動(dòng)洗井水回收流程將清洗污水倒入聯(lián)合站污水池,同時(shí)提高單井管線流速至0.8~1.0m/s開(kāi)始沖洗,根據(jù)回收流程具體情況,每次啟動(dòng)三口井進(jìn)行沖洗,其余單井關(guān)井,逐次清洗。

(4)各單井水質(zhì)合格后切換為注水流程,停止加入殺菌劑和殺菌增效劑,將生物分散劑濃度降為50mg/L,監(jiān)測(cè)注水站和各單井濁度。

(5)在注水站的濁度再次上升時(shí),加入次氯酸鈉和殺菌增效劑,控制注水站余氯為0.2~0.3 mg/L,提高生物分散劑濃度至200mg/L,進(jìn)行第二輪沖洗。

(6)在各單井井口水質(zhì)數(shù)據(jù)與聯(lián)合站外供水水質(zhì)數(shù)據(jù)相當(dāng)時(shí)停止加藥,否則進(jìn)行下一輪清洗。

2.回收污水處理

聯(lián)合站污水池回收污水,經(jīng)過(guò)加藥處理后進(jìn)行沉降,然后進(jìn)入生化站深度處理后外排。

3.試驗(yàn)效果

清洗達(dá)到終點(diǎn)后,通過(guò)拆開(kāi)注水站過(guò)濾器和單井井口過(guò)濾器目測(cè)連接管線內(nèi)壁的清潔情況,對(duì)清洗效果做出初步判斷。過(guò)濾器拆開(kāi)后,所連接的管線內(nèi)壁清潔,無(wú)污油、無(wú)粘泥,鋁質(zhì)構(gòu)件顯示金屬光澤。說(shuō)明清洗基本是成功的。清洗前,聯(lián)合站外輸水經(jīng)過(guò)管網(wǎng)至注水井井口后濁度和懸浮物上升,說(shuō)明回注水在管網(wǎng)中被污染,清洗后各項(xiàng)指標(biāo)均與聯(lián)合站外輸水相當(dāng),達(dá)到了清洗的目的。

根據(jù)此方案,對(duì)聯(lián)合站外供的其余三條管線及其后續(xù)管網(wǎng)分別進(jìn)行了清洗,取得了較好的清洗效果。

從這次供水、注水管網(wǎng)的化學(xué)清洗效果看,清洗所選擇的藥劑生物分散劑和次氯酸鈉、殺菌增效劑之間的配伍性很好,對(duì)于剝離管壁的污垢和殺滅污垢中的細(xì)菌效果較好,具有一定的推廣價(jià)值。




責(zé)任編輯: 中國(guó)能源網(wǎng)

標(biāo)簽:高尚堡油田